目前,汽车行车碰撞每年仍时有发生,安全气囊作为乘员保护的最后一道屏障,起到了巨大的保护作用。在安全气囊研究中,ECU控制系统设计起到了关键作用,其硬件的选型、威廉希尔官方网站 结构的设计对安全气囊系统的反应速度、处理能力、碰撞形式判断及点火算法的编程都起到了决定性作用,因此,不可不给予重视。
安全气囊控制系统主要由传感器、电子控制单元、气体发生器、气囊等组成,目前大多数已公开的电控单元系统设计仍有待改善。文献[1]设计了安全气袋点火威廉希尔官方网站 ,提出了漏点火与误点火的威廉希尔官方网站 设计,但随着电子产品的日新月异,现只能作为原理性参考,不适宜于威廉希尔官方网站 设计中。文献[2-3]设计了基于ARM Cortex内核的ECU控制系统,采用LM3S1138处理器,点火触发威廉希尔官方网站 采用模拟威廉希尔官方网站 ,驱动能力差。文献[4]采用16位恩智浦芯片MC9S12DG128结合MC33797点火控制策略,取得较好的效果,但性能提升空间较大。文献[5]采用Microchip公司的PIC16F914芯片,基于DSI总线协议开发控制系统,在加速度传感器传输速度方面有较好效果。本文通过总结以上设计思路,提出了一种以恩智浦MPC5634M为主芯片、TLE6710Q为电源管理和点火控制的控制系统,结合可变窗宽移动窗积分算法,在实时性和准确点火方面取得了较好的效果。
图1是安全气囊控制系统的主要构成,由微处理器MPC5634M、集成IC TLE6710Q、加速度传感器MMA6825BKW和CAN通信芯片PCA82C250等组成。
其中,MPC5634M是基于PowerPC架构的32位微处理器,使用8/16 MHz晶振可使主频升至80 MHz,保证高效快速的处理能力,具有2路DSPI通信模块、2路FlexCAN通信模块,具有1.5 MB的Flash及94 KB的SRAM,通过5 V电压供电。
TLE6710Q主要负责电源管理和点火控制功能,同时具有报警功能和K线故障诊断功能,可提供4路点火输出。
MMA6825BKW是恩智浦公司生产的一款过阻尼横向加速度计,可实现量程±100 g的两轴加速度输出,通过DSPI进行配置和输出,可支持3.3 V或5 V两种电压供电。
首先由加速度传感器MMA6825BKW实时检测车身运动时的加速度信号,通过DSPI将信号发送到处理器MPC5634M中。经过算法运算,若判断有碰撞发生,则发送点火信号到集成芯片TLE6710Q的点火控制模块中,点火控制模块导通点火威廉希尔官方网站 ,安全气囊起爆。
系统硬件主要由单片机最小系统、点火控制与电源管理模块、加速度采集系统、备用电源模块等组成。
为满足系统快速反应及计算处理性能,选用32位的恩智浦MPC5634M芯片,搭建包括电源威廉希尔官方网站 、晶振威廉希尔官方网站 、复位威廉希尔官方网站 、JTAG下载接口的最小系统威廉希尔官方网站 。电源供电由TLE6710Q芯片中的电源管理模块将30 V电压转换成5 V供电电压,同时,MCU内部带有稳压器模块,通过外接NPN晶体管输出1.2 V的电压作为MCU内核的低压供电,如图2所示。晶振威廉希尔官方网站 中选择8 MHz的石英晶体,可使MCU主频达到80 MHz。
由于点爆安全气囊需要大电流通过,为保证顺利点火,需将汽车电源12 V升压为30 V作为点火威廉希尔官方网站 的供电电压,同时,需将其降压为5 V作为MCU和加速度传感器供电使用,升压原理图如图3所示。其中,EVZ是升压输出,电源通电后首先给EVZ充电并产生内部参考电压,通过Rvz1和Rvz2分压反馈,通过误差放大器、PWM比较器和逻辑驱动威廉希尔官方网站 后控制DMOS功率管的通断,从而实现升压,直至输出稳定的30 V电压,电压大小可通过控制Rvz1和Rvz2的阻值进行调节,电压调节公式如下:
式中:Vboost为升压电压,Rvz1、Rvz2为电阻。取Rvz1为44.2 kΩ, Rvz2为4.53 kΩ,即可升压至30 V。降压原理与升压原理相似,如图4,其中SVCC5端口通过DMOS功率管与EVZ连接。
气体发生器内有一个阻值约为2 Ω的桥丝,当有2 A电流脉冲持续2 ms以上通电时,桥丝即被烧断,气体发生器被点爆。点火威廉希尔官方网站 图如图5,其中两个DMOS管开关串联气体发生器接于点火威廉希尔官方网站 中,由串行外设接口(SPI)作为控制信号控制DMOS的通断来控制威廉希尔官方网站 。
加速度传感器采用的是恩智浦公司的MMA6825BKW过阻尼横向加速度传感器,可测量相互垂直的两个方向的加速度,并内置了12路低通滤波,可根据需要在50 Hz与1 000 Hz之间滤掉噪音,将数据以10位精度通过DSPI接口传输到主控芯片。该传感器与标准串行外设接口(DSPI) 协议兼容,可轻松集成至安全气囊系统,并且提供arming引脚功能,降低了主碰撞传感器的数据损坏风险。威廉希尔官方网站 原理图如图6。
在设计安全气囊程序时,应满足准确性、稳定性和快速性的基本要求,因此要求安全气囊点火算法精简有效,需目标点火时刻尽可能地接近最佳点火时刻,而目标点火时刻按照127 mm-30 ms准则确定,程序设计流程如图7。
根据已有数据,当汽车以60 km/h速度正常行驶,在通过搓板路、卵石路等路面时,加速度峰值一般小于4 g,这种干扰可通过在硬件点火威廉希尔官方网站 中加入安全传感器或者在点火算法中融入算法启动阈值来过滤,从而排除干扰,而通过软件的方法更加稳定和高效,已被广泛应用。但当汽车在高速通过台阶路面时,由于加速度曲线与正常碰撞曲线比较相似[6](如图8所示),因此,既要保证中低速碰撞气囊点爆,又要避免路面干扰时发生误点火现象,必须滤除这种干扰。
为减少成本,可通过信号发生器模拟某种干扰信号,并将此信号输入到安全气囊控制系统中,查看点火输出,即可判断控制系统的抗干扰效果[7]。原理流程图如图9,将干扰信号通过PC写入信号发生器中,信号发生器代替碰撞传感器作用,通过CAN线将干扰信号或者碰撞信号导入ECU中。最终,示波器接收电流探头传来的电流信号,检验点火信号是否存在。验证表明,当把图8所示的干扰信号导入时没有点火信号存在,把碰撞信号导入后,检测到了电流信号。
为了测试系统在真实情况下的性能,将安全气囊ECU控制系统安装到某车型地板上进行实验,以50 km/h的速度进行刚性壁碰撞,检测到的加速度波形滤波后如图10所示。根据得到的假人头部位移曲线可知,对应头部位移127 mm的时刻是16 ms,即最佳点火时刻,而实验的实际点火时刻是16.6 ms,这与最佳点火时刻非常接近,证明算法有效。
本设计通过使用PowerPC架构的32位微处理器MPC5634M,提升了控制系统的计算速度和处理能力,通过DSPI模块可快速实现TLE6710Q与加速度传感器的初始化和相互通信。加速度传感器可同时采集两个方向的加速度信号,结合点火算法的优化设计,降低了系统的误点火可能性。同时,采用的电源管理和点火控制集成芯片TLE6710Q可实现4通道点火与故障诊断能力,有效增加了系统的可靠性。实验结果表明,安全气囊控制系统不仅运行可靠,而且可有效排除误点火与漏点火情况,使气囊的实际点火时刻等于或接近最佳点火时刻。
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